
2025年12月22日深夜,汾西矿业双柳矿井下800米处,皮带隆隆。“准备切换至上组煤!”集控室里传来指令。当班司机马利锋盯着监控屏幕,握紧了手里的操作杆。
过去,这样的指令执行起来耗时费力:主斜井皮带停转近十分钟——停煤、拉空、解锁、换仓、重启……整套流程下来,不仅繁琐,还可能堆煤压带。
现在,马利锋只需确认一个关键状态——“皮带已拉空”,手指果断落下。
“执行!”
一键摁下,监控画面里,全长800余米的主皮带持续运转,井下600米处的上组煤给煤机已同步启动。新煤流瞬间接续奔涌。
“3分30秒,切换完成!”上皮带队队长樊大可报时声里带着自豪。
“以前是等皮带完全停稳再一步步来,现在是边跑边换道,又快又稳,确保了日均6000吨上组煤与400吨下组煤的有序转运。”现场技术员李耀忠感慨道。

过去三个月,他们带领攻关小组扎根现场,用秒表卡着时间,将每一个切换动作分解、复盘了上千次——通过重写控制程序、构建智能识别系统,将以往必须停车操作的多个环节,整合为可同步触发的自动联动,真正实现了上下组煤边跑边换道。
一组数据印证了这场运输效率变革:上组煤切换至下组煤,耗时从9分30秒压减至3分30秒;下组煤切换至上组煤,耗时从10分30秒缩短至4分30秒,效率提升了62%。按照每天切换约15次计算,累计节省近1.5小时,不仅减少了设备空转磨损与电耗,更从根源上降低了安全风险。
从约十分钟的停滞,到三分半的流畅衔接,这场发生在双柳矿主斜井深处的效率变革,不仅形成了“智能检测—同步控制—安全管控”的一体化技术方案,更让滚滚乌金奔涌变得更智能、更高效。